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发布时间:
2023-11-14 11:10
来源:
《基于数值模拟的低碳高硫易切削钢盘条加工工艺改进优化》
1.项目背景需求
易切削钢具有加工效率高、节省刀具、工件表面光洁度高等优点,广泛应用于汽车、摩托车、仪器仪表、电子设备等产品中,市场发展前景良好。其中,以牌号1215MS 为代表的低碳高硫易切削钢,是目前国内生产最为广泛的一种。
国内某钢铁生产公司(以下简称“A 公司”)于 2015 年 11 月开始试制 1215MS牌号易切削钢盘条,很快便掌握了较为稳定的生产工艺,产量快速增加、产品也迅速占领了市场。2016 年,生产销售近 7 万吨钢材,占据广东市场一半以上的份额;近几年来,产销量一直保持在较高水平,目前已成为广东市场易切削钢的主要供应商。然而,随着市场的不断扩大,下游用户对质量要求不断加严,A 公司生产的1215MS 易切削钢盘条也逐渐暴露出一些质量问题,主要表现在:炼钢连铸生产的方坯存在凹陷、渣坑、气泡等缺陷,下游用户在进行钢棒拉拔、精密件加工时会出现开裂等现象。特别是 2018 年 7 月以来,下游用户异议显著增多,如第三阶段用户共计提出 42 起质量投诉,质量异议发生率达到 9.5‰,严重影响了用户地正常使用体验,也极大损害了 A 公司的声誉。
图 1 1215MS 低碳高硫易切削钢盘条及下游产品
问题出现以后,尽管 A 公司一直在开展产品质量改进研究,但由于易切削钢盘条生产流程长、质量控制难度大,采用常规实验分析方法不仅周期长、成本高,还难以获得较为满意的效果。因此,2019 年初,在集团公司上级领导的牵线下,A 公司金沙8888js官方部门与我院数值仿真研究所、材料研究所以及应力研究所等部门研发人员进行了金沙8888js官方交流,通过反复讨论以及现场调研,最终签订了《低碳高硫易切削钢盘条加工开裂分析及工艺改进优化研究》金沙8888js官方服务协议,共同致力于采用“数值仿真与试验相结合”的方法寻找易切削钢盘条加工开裂的真正原因。
2.项目实施内容
1215MS 系列低碳高硫易切削钢生产和质量控制难度大,主要表现在:为保证钢的易切削性能,冶炼过程钢水精炼后需维持较高的溶解氧量,钢水表面张力低、钢渣难分离,易造成钢渣混卷,如此钢坯就容易形成气泡和皮下针孔等表面缺陷,导致生产的盘条表面经常会出现裂纹、结疤、翘皮等缺陷。
基于常规实验分析存在周期长、成本高的困难,A 公司金沙8888js官方部门结合我院金沙8888js官方优势,决定成立联合项目攻关组,首先通过数值模拟的手段,针对易切削钢盘条生产的关键工序(连铸凝固、再加热、轧制及盘条拉拔、机加工、冷弯等)开展全流程建模仿真,进而结合微观组织及性能测试,验证所建模型的准确性,反复优化完善后,再利用模型预测分析材料内部的温度场、应力/应变场分布、以及微小裂纹演化情况,在此基础上明确关键影响因素,提出工艺改进方向建议,最终达到减轻或大部消除方坯凹陷裂纹与盘条加工开裂问题,提高产品质量的目的。
图 2 易切削钢盘条加工开裂失效研究金沙8888js官方路线
为确保上述研究工作高效推进,双方单位共同成立了联合攻关项目组。CEAM-由数值所温树文教授统筹负责,先后投入了涵盖微观检测、数值模拟、失效分析以及性能测试等方向的博士研究人员 6 名、检测人员 3 名,仪器设备包括:金相显微镜 3 台、高分辨率扫描电镜 1 台、各类残余应力表征设备 3 套以及力学性能测试设备 2 套,另外还配备了 Matlab、JMatPro、ABAQUS 以及 OpenFoam 等模拟计算软件。A 公司研究院也高度重视,从金沙8888js官方、工艺、现场和管理等方面安排了约 10 名相关专家和工作人员进行配合,该项目投入经费 70 万元。
3.项目攻关成果
该项目实际通过一年多的联合攻关,借助数值模拟仿真和试验检测分析方法,主要取得了如下研究成果:
1)针对当前连铸模拟成熟软件基本为空白的现状,开创性地给予 ParaView 开源软件以及 Qt 开发平台,初步开发完成了易切削钢专用连铸专家系统 1 套。
2)如表 1 所示,通过方坯缺陷解剖观察,一方面,借助有限元软件,建立了方坯中心裂纹、近表面裂纹和角部裂纹的有限元模型,利用模型系统跟踪对比了各类裂纹的演化行为和影响因素,发现裂纹附近的正压力对裂纹的减小或闭合起到主要作用;另一方面,基于 GTN 模型,建立了三维含孔洞(疏松)的轧件有限元模型,分析了轧制过程中孔洞的演化,发现轧制过程中,方坯中心、上表面和角部位置的孔洞率都有不同程度地减少,但相对而言,角部孔洞更容易发展成裂纹。
表 1 轧制过程近表面裂纹形状演化
3)除盘条前端生产工艺影响外,通过对盘条后续拉拔过程仿真分析也发现,模具设计对盘条六角棒产品的加工开裂倾向也有显著影响,经对比:最佳的模具半角为 12 度,此时拔制力最低。此外,“辊拔+模拔”结合工艺同样可以生产出合格的六角光亮棒产品(如图 3)。
图 3 辊拔+模拔工艺下六角棒的等效应变分布
4)通过对 1215MS 易切削钢方坯凹陷和盘条加工开裂的机理研究和因素分析,项目组最终向 A 公司生产现场提出了若干工艺改进建议,通过多炉产品生产验证,质量部门反馈:因盘条质量缺陷导致的异议发生率已由 2018 年 1-12 月的 5.57‰降低到了目前的 2.0‰以下,产品质量显著提高,企业的客户信任度明显回升。
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